隨著(zhù)PVC市場(chǎng)競爭日益激烈,客戶(hù)對PVC樹(shù)脂質(zhì)量要求進(jìn)一步提升,為了適應PVC市場(chǎng)的發(fā)展,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,提升PVC樹(shù)脂質(zhì)量迫在眉睫,對此公司在PVC樹(shù)脂質(zhì)量國家標準的基礎上對各項樹(shù)脂質(zhì)量標準進(jìn)行了細化,制定了PVC樹(shù)脂質(zhì)量企業(yè)標準,聚合裝置積極響應,針對目前影響樹(shù)脂質(zhì)量的工藝缺陷進(jìn)行改造,通過(guò)消除工藝缺陷,提升PVC樹(shù)脂質(zhì)量。
LF70聚合釜主副調閥門(mén)及管線(xiàn)分別為DN150、DN100,閥門(mén)通徑小,聚合釜循環(huán)水量不足,尤其在高溫季節,循環(huán)水溫度偏高,聚合反應過(guò)程中產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)帶走,造成反應過(guò)程中高溫高壓現象頻繁發(fā)生,反應中途需采取多次打水、泄料方式控制聚合反應,導致PVC樹(shù)脂顆粒形態(tài)差異大,粒徑分布不集中,流動(dòng)性、熱穩定性、揮發(fā)物等多項指標控制受到影響。
針對此工藝缺陷,裝置利用廠(chǎng)區內閑置DN250、DN150管線(xiàn)逐步對5臺LF70釜主、副調管線(xiàn)進(jìn)行改造,將聚合釜主、副調閥門(mén)及管線(xiàn)由DN150、DN100更換為DN250、DN150。在改造過(guò)程中,由于技改時(shí)間短,作業(yè)現場(chǎng)空間狹小,工藝管線(xiàn)多,且部分循環(huán)水閥門(mén)有內漏現象,循環(huán)水不能完全隔絕,無(wú)形中加大了技改作業(yè)難度,加之聚合生產(chǎn)現場(chǎng)屬于重大危險源場(chǎng)所,動(dòng)火作業(yè)危險系數高,為確保技改作業(yè)順利完成,裝置管理人員加班加點(diǎn)研究制定技改作業(yè)方案,崗位操作人員及維修人員加班加點(diǎn)進(jìn)行方案實(shí)施,在短短兩天的時(shí)間內,完成各口的拆除,管線(xiàn)焊接和閥門(mén)安裝,爭取在最短時(shí)間內高效率、高質(zhì)量的完成對聚合釜循環(huán)水管線(xiàn)技改。整個(gè)作業(yè)完成后,反復進(jìn)行打壓試漏,要保證各焊接口滴水不漏,這絲毫不能含糊,都是高壓管線(xiàn),容不得出半點(diǎn)差錯。技改的順利完成,也是對所有人員最大的鼓勵,并且達到了當初預測的效果。
經(jīng)過(guò)裝置各級人員的不懈努力,現已經(jīng)完成11#、12#、14#釜主副調閥門(mén)及管線(xiàn)改造,改造后聚合釜主調流量平均提升200m3/h,副調流量平均提升100m3/h,聚合釜高溫高壓現象明顯減少,聚合釜反應平穩,生產(chǎn)的PVC樹(shù)脂粒徑分布集中度有了明顯的改觀(guān),流動(dòng)性、熱穩定性、揮發(fā)物等指標逐步達到企業(yè)標準控制要求,小小工藝改造,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。